提升閥在RTO系統(tǒng)中的優(yōu)化設(shè)計
背景
隨著工業(yè)科技的迅速發(fā)展,大量的VOCs排放到環(huán)境中,蓄熱式焚燒爐(RTO)由于其處理濃度范圍廣,凈化效率高等特點,廣泛應(yīng)用于VOCs治理工藝中。其中提升閥是RTO系統(tǒng)中重要組成部件,決定了RTO設(shè)備能否高效率運行,如何增加提升閥在高溫環(huán)境中的密封性是近年來一直在研究討論的問題。
1.提升閥的工作原理
如圖所示
提升閥主要由1閥體,4滑動閥桿,17閥板組成,其中閥板正下方為氣體進出口。當廢氣需要進入RTO系統(tǒng)時,閥板垂直向上運動,提升至閥桿套管處即達到全開狀態(tài);當RTO系統(tǒng)時禁止廢氣流通時,閥板垂直向下回落至初始閉合狀態(tài)。提升閥一般采用氣缸作為動力元件,氣源為潔凈壓縮空氣。
2.提升閥的工作過程
如圖所示
以三塔式RTO為例,爐體包括燃燒室和3個蓄熱室A,B,C。每個蓄熱室都配備了進氣提升閥,出氣提升閥和吹掃閥。蓄熱室有蓄熱、放熱和吹掃3種工作狀態(tài),正常運行時,以蓄熱、放熱、吹掃的順序進行周期循環(huán);同一周期,各個蓄熱室工作狀態(tài)均不同。
當RTO運行時,低溫廢氣自下而上通過放熱區(qū)A,吸收放熱區(qū)A內(nèi)貯存的熱量,到達燃燒室時,被預(yù)熱氧化到高溫狀態(tài)。然后上而下通過蓄熱區(qū)B,不斷吸收廢氣中的熱量,當廢氣達到蓄熱區(qū)B出口時,溫度降低至略高于入口溫度;吹掃室C通入少量的低溫?zé)煔饣蛐迈r空氣進行吹掃。
當放熱區(qū)A內(nèi)的熱量消耗殆盡時,A蓄熱體內(nèi)的熱量不足以將進氣溫度預(yù)熱至自身燃燒溫度,蓄熱區(qū)B不斷吸收高溫?zé)煔獾臒崃浚瑴囟壬咧翣t膛允許高溫度;由于放熱室A內(nèi)底部廢氣沒有完全反應(yīng),需要將其反吹至燃燒室再次氧化,保證去除效率。因此,需要減少蓄熱區(qū)B的熱量,對放熱區(qū)A進行吹掃,將高溫的潔凈煙氣引至吹掃區(qū)C進行排放。
當原蓄熱區(qū)B底部的出氣提升閥關(guān)閉時,打開進氣提升閥,原蓄熱區(qū)B開始執(zhí)行放熱工作;原放熱區(qū)A底部的進氣提升閥關(guān)閉,打開吹掃閥,原放熱區(qū)A開始執(zhí)行吹掃工作;原吹掃區(qū)C底部的吹掃閥關(guān)閉,打開出氣提升閥,原吹掃區(qū)C開始執(zhí)行蓄熱工作。RTO爐體底部的提升閥通過開啟和關(guān)閉,改變各蓄熱室內(nèi)進氣和出氣方向。為了實現(xiàn)各個蓄熱室的蓄熱功能、放熱功能和吹掃功能的連續(xù)切換和工作,形成了提升閥換向周期,蓄熱效率可以達到93%以上。
3.提升閥泄漏原因分析
在RTO系統(tǒng)中,提升閥運行溫度為0~300℃,過流介質(zhì)常常伴有腐蝕性、聚合性等,要求提升閥本身耐高溫、耐腐蝕性能良好。提升閥作為執(zhí)行部件,每隔90—120s就要執(zhí)行一次啟閉動作,按照運行時間8000h計算,需要啟閉次數(shù)約32萬次。在高溫環(huán)境下,提升閥因熱應(yīng)力作用會產(chǎn)生輕微變形。在長期的腐蝕環(huán)境下,閥體內(nèi)表面不平整,在高頻率的運行下閥體會磨損,閥體進出口的密封圈易產(chǎn)生疲勞損壞等從而導(dǎo)致過流介質(zhì)泄漏。閥體機械密封性能有所下降,會加劇廢氣泄漏,由于提升閥換向的關(guān)系,進氣提升閥與出氣提升閥同時運動,導(dǎo)致氣路短路,存在污染物泄露的風(fēng)險。
4.提升閥換向周期優(yōu)化
根據(jù)三塔式RTO的運轉(zhuǎn)功能切換,傳統(tǒng)的提升閥換向為3周期為一個循環(huán)。
在該循環(huán)下,RTO連續(xù)不間斷地運轉(zhuǎn),相較于直燃式焚燒爐、催化氧化爐等極大地提高了熱量利用率,減少了能源的消耗。然而,在提升閥周期切換時,尾氣排放量會產(chǎn)生較大波動,排放污染物濃度是正常周期內(nèi)的3倍多。
當蓄熱體從出氣階段切換到進氣階段時,同一個蓄熱室下方的進口提升閥與出口提升閥同時動作,由于蓄熱室內(nèi)壓力較高,未經(jīng)處理的廢氣易從進口閥門處直接壓入壓力較低的出口閥門,引起氣體短路。由于提升閥的切換需要一定的動作時間,因此未經(jīng)處理的污染物會在該段時間直接排放,雖然短路時間極短,但高溫下氣體流速高達15m/s,能迅速帶走大量的污染物,甚至有可能造成廢氣排放超標。
因此,改變提升閥的換向模式,將提升閥的換向動作改為6周期一個循環(huán),在進氣和出氣的動作中間加入吹掃周期,避免了提升閥進氣和出氣的同時造成短路。采用高壓反向吹掃,在進氣階段后,蓄熱體底部依然存在一部分氣體未進入燃燒室,通過吹掃可以將該部分氣體吹至燃燒室進行燃燒,吹掃后的蓄熱體潔凈無殘留污染物,高溫廢氣排出時不會將未處理的污染物帶出,極大地提升了RTO爐的凈化效率。
5.提升閥的密封性改進
首先,由于提升閥長期在高溫環(huán)境下運行,提升閥閥板密封圈在使用過程中,容易發(fā)生變形。其次,通過提升閥的廢氣,成分較為復(fù)雜,存在少量顆粒物及黏性物質(zhì),容易粘附閥板表面。使得閥板與密封圈處易產(chǎn)生微小間隙,增加閥門的漏氣量。提升閥閥桿與套管之間存在滑動副,便于閥桿的升降動作,但若滑動副處的密封性減弱,閥內(nèi)壓力高于閥外壓力,過流介質(zhì)容易泄漏至殼體外;若廢氣中含有腐蝕性成分,泄漏的廢氣容易侵蝕電氣驅(qū)動系統(tǒng)。
所以,閥板及閥桿處要有良好的密封性尤為重要。
改進措施:
1.如圖1所示,氣倉底部設(shè)提升閥排液口,便于提升閥內(nèi)積液順利排出;氣倉頂部與閥板嚴格密合。
當閥板下沉至提升閥底部時,提升閥閥體內(nèi)氣體為正壓,閥板與密封圈處存在一些微小縫隙,氣體容易泄露至外部環(huán)境。而在該設(shè)計的氣倉內(nèi)通入壓力0.3-0.5MPa的壓縮空氣,形成一個正壓環(huán)形區(qū)域,該區(qū)域內(nèi)只會存在壓縮空氣向提升閥內(nèi)通入,而閥體內(nèi)的流體無法泄露至外部環(huán)境的狀態(tài),從而提高了提升閥的密封性能。
2.在閥桿和套管處,采取類似的氣密封措施。由于閥桿處的滑動副需要經(jīng)常上下移動,不能完全密合。長時間、高頻率地工作負荷導(dǎo)致配件磨損,閥內(nèi)氣體泄漏。因此,在套管內(nèi)側(cè)做了封閉式氣倉的設(shè)計,向套管內(nèi)區(qū)域同樣通入壓力0.3-0.5MPa的壓縮空氣,在套管內(nèi)形成一小段正壓區(qū)域,阻止提升閥內(nèi)氣體通過套管活動面泄漏,進一步提高了閥體的密封性能。
小結(jié)
1.優(yōu)化提升閥的換向周期,在提升閥進氣和出氣周期間加入吹掃周期進行緩沖,可有效減少污染物泄漏。
2.在提升閥底部增加壓縮空氣氣倉,在閥桿和套管之間通入壓縮空氣,形成氣壓密封區(qū),極大程度地降低了氣體泄漏率。